* Korrekturen * - Es gibt einen zweiten Teil: ruclips.net/video/dhBM2MxLaVM/видео.html - "Time of Flight". Ihr habt Recht - dieser Sensor verwendet Triangulation. Siehe auch: www.elektor.com/ydlidar-x4-lidar-360-degree-laser-range-scanner-10-m
Ich durfte heute auch eine sauteure Wärmebildkamera bedienen, weil wir eine Steuerung für das Gerät herstellen (einmaliges Projekt). Die Kamera selbst wiegt schon um die 5-10kg, u.a., weil in der Kamera ein Kältekompressor ist, der den Sensor (einen "Quantensensor") kühlt.(sonst zeigt der nichts an...)
Jaaaa .. unser Karli. ❤️ Ich hoffe der reißt sich mal zusammen und freut sich dann über den schicken neuen Motor und darüber, dass er so bemuddelt und begrabbelt wurde. 😏
@@Zerobrain na ich drück die Daumen, dass er mit dir auftaut. ;) Immerhin hat er ja schon deinen Tisch umräumen wollen. :D Auch von mir ein großes Danke für deinen Aufwand und Forscherdrang! 💪
Diese erschrockene freude, das etwas einfach so irgendwas macht... (in diesem Falle der Sauger, aber auch bei dem Linefollower den du da mal reviewt hast). Macht dich unglaublich sympatisch. Ich für meinen Teil mag das unglaublich gerne, wenn du dich wie ein Kleines Kind benimmst und dich kaum noch einkriegst. Davon gerne mehr ;P
Vielen, vielen Dank für dein Video! Unser Oscar hatte das selbe Fehlerbild. Ich hätte es nie geschafft den kaputten Transistor zu identifizieren. Dank deinem Video gibt es jetzt einen Elektroschrottroboter weniger. Bei mir sah zwar die Platine etwas anders aus und ich konnte auch nicht den Namen des ursprünglichen Transistors erkennen, ich habe ihn aber trotzdem gefunden und gegen den BSS138 ausgetauscht. Jetzt dreht unser Oscar wieder seine Runden. Danke! 🥳
@@Zerobrain Der Motor war auch durch. Den hatte ich zuerst getauscht. Leider lief er dann aber noch nicht wieder. Erst nachdem ich den Transistor getauscht hatte wollte er wieder loslegen.
Hey Zerobrain, echt klasse Video! Gefällt mir sehr gut, wie du systematisch den Fehler suchst und auch findest. Ich hätte da vielleicht noch einen guten Tipp für dich: Erstmal schließe ich mich dem Kommentar von Markus Ulsaß voll und ganz an - Du könntest später nur den alten Bürstenhalter erneuern. Aber, was du als kurzfristige "Reparatur" unbedingt versuchen solltest, ist, das obere Gleitlager des Motors mit Nähmaschinenöl zu ölen. Das wirkt wirklich oft WUNDER! Ich sage nur Tapedeck, Föhn, etc...
Moin Ich spekuliere die Kohlen sind runter. Neugierig wäre ich zu sehen, wie der Motor von innen aussieht. Ich habe schon einige gesehen, wo die Kohlen sich recht schnell aufgelöst haben. Es scheint auch Qualitäts Unterschiede bei den Kohlen zu geben. Wieder mal sehr interessant. Danke für die schönen Videos
Karl der Käfer ein tolles öko Lied, hätte nicht gedacht das du so was kennst. 😂 Der Staubsaugerrobbi ist wohl einer vom Schlag, eine Woche läufter dann macht er was er will.🤣
Oh, ich bin überrascht, heute mal ohne Beißzange😀 Nein, aber im Ernst, schönes Video mit viel Unterhaltungspotential und Einblick in die Saugrobotik. Ich weiß schon, warum ich lieber selbst sauge😉
hab auch den kleinen "scheisser" in weiß und jetzt mal von innen gesehen... das mit dem rotierendem laserkopf is schon ma gut zu wissen, dass der motor da drin durchaus den geist mal aufgeben kann... schön freu mich schon auf das update... also "to be continued" um mal ein filmzitat in den raum zu werfen
Bei den Motoren gehen gerne die Bürsten, das sind in diesem Fall am Ende in Richtung zum Kommutator dreigeteilte Metallzungen, kaputt. Daher auch die komplizierte bzw. nicht eindeutige Fehlersuche, denn je nach Stellung der Bürsten (bei denen die Metallzungen u.U. abgeknickt sind, bzw. nur noch eine/ zwei vorhanden ist/ sind) zeigt der Motor einen richtigen Widerstand bzw. den korrekten Stromverbrauch. Im nächsten Moment dann nicht, bzw. läuft nicht an. Als Fehler kommt vom Staubsauger-Roboter "Radar (LIDAR)-Fehler" - es ist aber "nur" der Motor. Ersatz-Motoren bekommt man gut im Netz. Von denen kann man das ganze Oberteil gegen das vom defekten Motor tauschen. So behält man den Original-Motor und hat nagelneue Bürsten. Den Kommutator würde ich auch noch reinigen, den Gummiriemen mit Isopropanol säubern und entfetten und dem Kugellager etwas Nähmaschinenöl gönnen.
Hallo Markus, kann es sein, dass du dich gerade verschrieben hast? Du meinst sicher, dass man nur das defekte UNTERTEIL vom Motor tauscht, nicht das Oberteil.
@@Zerobrain Leider nicht. Ich hatte die vor Jahren mal bestellt. Auf dem Ersatz-Motor steht: Ecomotor R500F-CM-0005V. Manchmal heißen die auch RF-500XX-XXXXX. Möglicherweise gehen auch andere R500-Modelle. Original war bei mir (Neato XV Signature Pro) ein RF-500TB-12560-R verbaut. Den gibt es bei den üblichen China-Händlern zu kaufen. In D wahrscheinlich eher schwierig?
Ich finde, dass der Unterschied zwischen Bleifrei und Bleihaltigem Lot nicht so schlimm ist, solange es noch dieses verhältnismäßig normalen Schaltungen sind. Ich durfte vor kurzem 5 Platinen nachbearbeiten/reparieren, wo 50% der Lötpads auf eine riesige Kupferfläche trifft. Normalerweise haben diese Lötpads Wärmefallen, um die Wärme am Lötpad zu halten und um das Lot besser schmelzen zu können. Bei diesen Platinen wurden diese Wärmefallen entfernt, da über diese Wege bis zu 30A fließen...
Hi - can you write me in the coment what element you soldered to the board what is thease - i have same problem in eufy L70 its same board and LIDAR module (LIDAR go very-slow rotation - first 3sek its ok but after got blind because rpm drop) - but i dont understand germany XP
Das ist einer von den bekannten Problem dass oft eine Transistor verbaut wurde die oft nicht richtig ausgelegt ist für die Anlaufstrom von der Motor. Es gibt bereits identische SMD Transistoren die höheren Strom durchhalten können.
haha so mach ich auch immer das überflüssige lötzinn ab :-) mein roboter heißt saugiputzi. ist schon erstaunlich wieviel zeug der in der wohnung so findet. einmal die woche bekommt er von mir ein paar extra krümel. und die heldenhaften momente darf man auch nicht vergessen wenn er wieder irgendwo feststeckt oder hängt und ich losziehen muss um den kleinen zu retten
@@Amperekaefer Der Prototyp befindet sich bei mir. Nachdem ich Zerobrains Roboterekstasen gesehen gabe, hab ich meinen in der Küche vorsichtshalber diebstahlsicher angekettet. ;o)
Hallo, bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung mit ,,The Top Radar seems to be blocked“. Ich bin leider technisch absolut unfähig 😆 wie bekomme ich das gelöst auch als Laie? Habe leider keine Ahnung was denn nun die Lösung war. Viele Grüße
In den Dingern ist ein LIDAR-Scanner verbaut? Jetzt will ich aber auch einen geschenkt äh geschickt bekommen. :D Ließe sich ja bestimmt gut mit einem Raspberry Pi verwenden.
Ich bin ja immer wieder etwas erstaunt, den alten Frequenzzähler (RFC-1300???) da zu sehen. Den habe ich mal vor ca. 30 Jahren gekauft und der macht es wohl immer noch...
1:35 das klang für mich schon fast wie carburator is blocked was in dem kontext natürlich garkeinen sinn ergibt 2:25 woooooh ist das ein programmierport? schönen roboter haben sie da wäre doch schade wenn da jemand... 11:47 nein ist es nicht laser dioden haben typischerweise 3 anschlüsse weil die dinger für ne intensitätsreglung ne integrierte monitordiode haben.... gibt 3 verschiedene typen p,n,m dioden... (z.B siehe hier www.ichaus.de/upload/pdf/Photonik_H5_203_Grundlagen_Laserdiodenanst.pdf auf Seite 2)
@@Zerobrain hab ich. ich pausier immer zwischendurch und schreib wenn ich irgendwas find. ich dachte das merkt man. ich hab gemerkt das du nen paar minuten später was von intensitätsfeedback sagst
Hallo habe gleiches Problem. Die Lidar Einheit komplett getauscht aber nach wie vor bleibt der Fehler. Dreht sich nicht.. zeigt an Blockiert. Hast du einen Tip für mich?
Hast du deinen wieder hinbekommen? Wäre Interessant zu wissen wo die 5v herkommen.So wie es aussieht fallen Motor und Audio aus.. beides Ohne Funktion..Audio Platine auch ohne Spannung
Kann es sein das RS232 für die Namensgebung von R2-D2 mit verantwortlich ist? Irgendwie kam mir bei beim schauen die Assoziation. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von Star Wars Fans gesteinigt für die Frage, ich fand die Filme schon immer etwas überladen und Langweilig.
Ja das Leben der Saugroboter, ich habe auch einen defekten Saugroboter rumstehen, leider verstehe ich nichts von Elektronik. Habe ihm schon Vogelfutter und Wasser hingestellt aber er will nicht. Schade.
Oh man, schon wieder nicht die selbstschneidenden Schrauben rückwärts zum gewindesuchen gedreht! Das tut echt weh und ich bekomme Schmerzen beim zusehen. Na gut, ich übertreibe, aber die Zuschauer sollen doch etwas lernen =)
warum lötest du keinen Original MOSFET ein ? kost doch nix. Und gegen Reibung Kunststoff auf Kunststoff hilft Silikonfett. Im übrigen: das erste was ich gemessen hätte wäre das SER Signal gewesen.
Zu Frage 1: weil gerade keiner da war. Zu Frage 2: das machen wir noch... Zu Frage 3: Das serielle Signal kommt nur kurz beim Einschalten, bis der Fehler auftritt.
@@Zerobrain schließ doch ein Terminal dran an ... für die Baudrate hast du doch ein Speicher-Oszi. Dann kannst du auch gleich den Datenstrom scannen ob der richtig ist. Wie bei GPS (ser. NMEA) ist das bei LIDAR auch ziemlich straight forward als ASCII. "Zu Frage 1: weil gerade keiner da war." :P ich weiß warum ich fast nur noch SMD verbaue. Aber: ansonsten geiles Equipment. Ich bin da rundimentärer ausgestattet.
So wie der Sensor aussieht würde ich sagen, dass er mit ziemlicher Sicherheit nur den Winkel den Abstand misst, nicht über die TOF. ... Anders macht der Winkel zwischen Diode und Sensor nur wenig Sinn :-)
Ich glaub der wäre mir schon zu lebendig das ich traurig wäre wenn er kaputt geht xD Wäre aber durchaus eine praktische Alternative für andere Haustiere.
Ich. Und zwar nicht, weil ich Ahnung von Elektronik habe - eher das Gegenteil ist der Fall - sondern aus der logischen Sicht heraus. Dreht sich der Motor nicht, kann ja auch nicht erkannt werden, ob der Motorlauf gegeben ist. Also ergibt alleine das schonmal eine Fehlermeldung. Zum Motor: Ich weiss nicht, was das für ein Motor ist, jedenfalls haben die meisten Hop-Sing Feld -Wald und Wiesenmotoren keine Kohlen, sondern nur Schleifkontakte am Kollektor. Die machen gerne mal Probleme, indem sie die Pole kurzschliessen.
@@omashaushalt meist arbeitet man bei der Fehlersuche aus der Erfahrung (bei mir ist es immer: Elko kaputt?) je nach dem man erfahrener in dem Bereich ist versteift man sich erst immer an komplexen Sachen. Da ist es manchmal besser ein weniger erfahrene Person mal zu fragen was er denkt was es sein könnte.
Weiß nicht, ob mit dieser Manipulation nicht das eigentlichen Problem vergessen wurde. Ich hatte den selben Fehler, und es ist korrekt, dass die Elektronik die Stromaufnahme des Motors überwacht. Ich habe den Motor mit einer externen Spannungsquelle betrieben und festgestellt, dass er Geräusche machte. Dann einen Tropfen WD40 auf die Welle und er schnurrte wieder fast geräuschlos. "Top Radar seems to be blocked" ist seit vielen Wochen nicht mehr aufgetreten. Vorher stoppte er bei jeder Losfahrt.
Time of flight ist das dein ernst? Licht in Luft hat was 30cm/ns Also da brauchst du Abtastraten jenseits von 1 GHz das in so einem billig teil halte ich für sportlich. Das teil nutzt sicherlich eine einfache Lasertriangulation das ist für ein Staubsauger billig genug.
Ich bin ebenfalls Besitzer eines S6 in weiß und damit äußerst zufrieden. Wenn's dir weiterhilft und du ein Gerät zum testen/vergleichen brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden.
Ja das sind auch meine Erfahrungen mit chinesischer Konsumware. Die Dinger sind nicht zu Ende gedacht (oder mutwillig so konstruiert) das äußere Einwirkungen sehr schnell den shut down besiegeln. Zurückschicken (auch in der Garantie) macht ja eh keiner allein schon wegen des horrenden Porto s keinen Sinn. Man weis Ja auch nicht ob es überhaupt ankommt oder wieder zurück kommt. Ich wäre auf jeden Fall auf Teil zwei interessiert. Besonders was du machst wenn der Motor nicht der Grund war🙃👍🗑 vielleicht nimmst du vorher ein paar Tropfen 💦 Baldrian 😊
Zitat: "Die Dinger sind nicht zu Ende gedacht (oder mutwillig so konstruiert) das äußere Einwirkungen sehr schnell den shut down besiegeln. " Siehe gerade laufenden Feldversuch Corona...
Hey Dominik, hast Du Lust auf ein Puzzle? Kannste ein Video draus machen, oder auch nicht, wie Du willst. Ich wills einfach nur los werden - alles weitere per E-Mail.
Wer intelligente Fragen stellt, gilt angeblich als intelligent; noch bist du dem Roboter haushoch überlegen.Dieser Saugroboter hat nicht ein Mal die Intelligenz eines Esels; hätte er sie, würde er alle Motoren abgeschaltet haben um dein hämisches Gelächter über seine unzureichende Intelligenz zu hören.
Erstaunlich wie viel Mikroelektronik in Karl und anderen Kandidaten drin sind. Mein Staubsauger tut es nun seit fast 3 Jahren. Den Namen verrate ich nicht. Halt Mittelklasse, net Aldi. Am Anfang hat er sich mit 3x20 m² einmal die Woche recht dumm angestellt, aber ich auch. Lange Haare mag der nicht. Also gibt es Einwicklungen in der Bürste, den Antrieben und in anderen rotierenden Einheiten. Wenn das Stück nicht rechtzeitig eine Überlastung der Aktoren anzeigt und runterregelt und sich in den Fehlermodus stellt, sind Schäden nicht auszuschließen. Mein Gerät hat das seit Anfang an getan und wie ein Rauchmelder gepiepst. Der Saugroboter hat mich also zuerst erzogen, seine "No-Go" beseitigen zu müssen, dann aber "gelernt" immer besser und auch schneller bei der Arbeit zu werden. Ich kann ihn inzwischen sogar allein lassen. Also ich finde es eine tolle Erfindung. Aber soviel Elektronik da drin? Hagen Jakubaschk hätt das einfacher hinbekommen. :-;
Du hast doch mal ein Video zu dieser "extrem effektiven" Vibrations-Zahnbürste? gemacht. > ruclips.net/video/16S5NqINZ_Q/видео.html Ich hab dazu eine mindestens genauso lächerliche Werbung gesehen (während diesem Video). Wenn der Herr Zerobrain zu viel Zeit hat, kann ich ihm ja mal ein Link dazu schicken. Für gelangweilte Menschen eine lustige Unterhaltung...
Wir haben seit einigen Monaten so einen 'Süßen', wie der bei uns heißt. Hauptproblem ist da eher die Höhe der Teppich- und Türkanten. Aber softwaremäßig.... mein lieber Schwan, der kann was. ALDI! Man faßt es nicht. Ich würd ihn trotzdem nicht noch mal kaufen. Teppichsaugen ist halt nix damit. Zu schwach. Wir werden ihn so lange wie möglich laufen lassen. Dann kommt was neues her.
Manche, wie die Xiaomi, erkennen Teppiche und schalten auf denen dann die Saugleistung hoch. Auf das Merkmal würde ich dann beim nächsten Modell achten.
@@alfredneumann4692 Schade. Vllt müsstest Du auch den Süssen von Xiaomi, den der Kommentator @Leif verwendet, ausprobieren? Viel Spass beim Experimentieren...
Auf der Steuerplatine von dem Lidar steht 2018/03/22. Wenn das dass Fertigungsdatum ist und man den Transport von China nach Deutschland mit aufrechnet hat der Saugroboter gerade so zwei Jahre gehalten. Zwei Jahre Haltbarkeit und unbillig ist keine gute Mischung! Qualität ist wenn der Kunde zurück kommt, nicht das Produkt!
Wenn etz der Herr mit der Internetsaiten de koana kennt do gewesa war mit seim oidn glump, dann hättst gnua Dregg auf da Weakbank um den Snüffi gscheid zu testn...
* Korrekturen *
- Es gibt einen zweiten Teil: ruclips.net/video/dhBM2MxLaVM/видео.html
- "Time of Flight".
Ihr habt Recht - dieser Sensor verwendet Triangulation. Siehe auch:
www.elektor.com/ydlidar-x4-lidar-360-degree-laser-range-scanner-10-m
Ich durfte heute auch eine sauteure Wärmebildkamera bedienen, weil wir eine Steuerung für das Gerät herstellen (einmaliges Projekt).
Die Kamera selbst wiegt schon um die 5-10kg, u.a., weil in der Kamera ein Kältekompressor ist, der den Sensor (einen "Quantensensor") kühlt.(sonst zeigt der nichts an...)
Ich hab den selben in weis. Geht gut, saugt und ist immer noch begeistert wenn er losfährt. Sagt immer "Cleaning makes me Happy" :))
Unser Karl...
Ich danke dir für den immensen Aufwand. Das hätte ich allein nie rausbekommen.
Klasse Video! 👍😁
Jaaaa .. unser Karli. ❤️
Ich hoffe der reißt sich mal zusammen und freut sich dann über den schicken neuen Motor und darüber, dass er so bemuddelt und begrabbelt wurde. 😏
@@TyraFjelsdottir Noch ist er etwas schüchtern und zieht sich immer zu seiner Ladestation zurück.
@@Zerobrain na ich drück die Daumen, dass er mit dir auftaut. ;) Immerhin hat er ja schon deinen Tisch umräumen wollen. :D
Auch von mir ein großes Danke für deinen Aufwand und Forscherdrang! 💪
Zerobrain vielleicht hat er Angst vor dir 🤡
Zerobrain hat jetzt seinen eigenen Wauwau!
Einer der Folgen die ich mit Begeisterung sehe
Einfach klasse 👍wie sich der kleine schnuckel
Auf dem Tisch rum tanzt bin schon aufs Update gespant
Diese erschrockene freude, das etwas einfach so irgendwas macht... (in diesem Falle der Sauger, aber auch bei dem Linefollower den du da mal reviewt hast).
Macht dich unglaublich sympatisch.
Ich für meinen Teil mag das unglaublich gerne, wenn du dich wie ein Kleines Kind benimmst und dich kaum noch einkriegst.
Davon gerne mehr ;P
Ich hab herrlich gelacht, als er auf deinem Tisch amok gefahren ist
Robot Comedy ist die beste!
@@Zerobrain Definitiv!
Er mag auch Krokos...
Tolle Analyse (clever und smart) tolles Video.😊
Ich freue mich schon auf den zweiten Teil!
Ein richtiger Krimi mit Cliffhanger am Ende. Das nenne ich mal gute RUclips-Unterhaltung.
Vielen, vielen Dank für dein Video!
Unser Oscar hatte das selbe Fehlerbild. Ich hätte es nie geschafft den kaputten Transistor zu identifizieren. Dank deinem Video gibt es jetzt einen Elektroschrottroboter weniger. Bei mir sah zwar die Platine etwas anders aus und ich konnte auch nicht den Namen des ursprünglichen Transistors erkennen, ich habe ihn aber trotzdem gefunden und gegen den BSS138 ausgetauscht. Jetzt dreht unser Oscar wieder seine Runden. Danke! 🥳
Kann aber sein, dass bei Euch dann auch irgendwann der Motor durch ist.
@@Zerobrain Der Motor war auch durch. Den hatte ich zuerst getauscht. Leider lief er dann aber noch nicht wieder. Erst nachdem ich den Transistor getauscht hatte wollte er wieder loslegen.
@@christianb.9352 Ok. Also identisches Fehlerbild! Danke fürs Feedback!
Die Szenen mit dem „Eigenleben“ des Robots waren echt zum Schießen 😁 Hast Du wegen dieses Projektes den RS232-Adapter auf Deiner Wunschliste?
Ich hätte nie damit gerechnet wie interessant so ein Saug-Roboter ist
Und das war nur das LIDAR!
Hey Zerobrain, echt klasse Video! Gefällt mir sehr gut, wie du systematisch den Fehler suchst und auch findest.
Ich hätte da vielleicht noch einen guten Tipp für dich: Erstmal schließe ich mich dem Kommentar von Markus Ulsaß voll und ganz an - Du könntest später nur den alten Bürstenhalter erneuern.
Aber, was du als kurzfristige "Reparatur" unbedingt versuchen solltest, ist, das obere Gleitlager des Motors mit Nähmaschinenöl zu ölen. Das wirkt wirklich oft WUNDER! Ich sage nur Tapedeck, Föhn, etc...
Wow, was für ein Abenteuer :)
Warte schon gespannt auf das Folgevideo. Ich hoffe dass ein neuer Motor das Problem beheben kann. Dann mache ich das bei meinem nämlich genauso :)
23:26 😂Amok Lauf , der is wohl besoffen oder wat ;-) schafft der des net , bist du blöd😂👍 , super video ;-)
Haha, du auch hier 😂👍🏻. Zerobrain ist der Beste 😂
Moin Ich spekuliere die Kohlen sind runter. Neugierig wäre ich zu sehen, wie der Motor von innen aussieht. Ich habe schon einige gesehen, wo die Kohlen sich recht schnell aufgelöst haben. Es scheint auch Qualitäts Unterschiede bei den Kohlen zu geben.
Wieder mal sehr interessant. Danke für die schönen Videos
*Hallo Dominik, vielen Dank* für dieses mir sehr zusagende Video!
Hab grad eben Deinen Kanal entdeckt. Abo+Daumen (n.o.) haste!
Karl der Käfer ein tolles öko Lied, hätte nicht gedacht das du so was kennst. 😂
Der Staubsaugerrobbi ist wohl einer vom Schlag, eine Woche läufter dann macht er was er will.🤣
Wie immer ein tolles Video. Ist doch einige Technik in diesen Saugschnuffel verbaut
Oh, ich bin überrascht, heute mal ohne Beißzange😀 Nein, aber im Ernst, schönes Video mit viel Unterhaltungspotential und Einblick in die Saugrobotik. Ich weiß schon, warum ich lieber selbst sauge😉
*was ist besser als einer - zwei*
Großartig, weiter so :)
Das war spannend, hätte gern selbst mitgemacht, dicke Daumen hoch 😁
Zerobran Videos schauen - nur gut mit Kaffee! :-)
hab auch den kleinen "scheisser" in weiß und jetzt mal von innen gesehen... das mit dem rotierendem laserkopf is schon ma gut zu wissen, dass der motor da drin durchaus den geist mal aufgeben kann... schön freu mich schon auf das update... also "to be continued" um mal ein filmzitat in den raum zu werfen
Ab 23:30 geht der Spaß los
Bei den Motoren gehen gerne die Bürsten, das sind in diesem Fall am Ende in Richtung zum Kommutator dreigeteilte Metallzungen, kaputt. Daher auch die komplizierte bzw. nicht eindeutige Fehlersuche, denn je nach Stellung der Bürsten (bei denen die Metallzungen u.U. abgeknickt sind, bzw. nur noch eine/ zwei vorhanden ist/ sind) zeigt der Motor einen richtigen Widerstand bzw. den korrekten Stromverbrauch. Im nächsten Moment dann nicht, bzw. läuft nicht an. Als Fehler kommt vom Staubsauger-Roboter "Radar (LIDAR)-Fehler" - es ist aber "nur" der Motor.
Ersatz-Motoren bekommt man gut im Netz. Von denen kann man das ganze Oberteil gegen das vom defekten Motor tauschen. So behält man den Original-Motor und hat nagelneue Bürsten. Den Kommutator würde ich auch noch reinigen, den Gummiriemen mit Isopropanol säubern und entfetten und dem Kugellager etwas Nähmaschinenöl gönnen.
Hallo Markus, kann es sein, dass du dich gerade verschrieben hast?
Du meinst sicher, dass man nur das defekte UNTERTEIL vom Motor tauscht, nicht das Oberteil.
@@florianschneider4902 Auf jeden Fall das Teil, an dem sich die Bürsten befinden ;)
Hast Du ein Beispiel fuer einen schnell lieferbaren Ersatzmotor parat?
@@Zerobrain Leider nicht. Ich hatte die vor Jahren mal bestellt. Auf dem Ersatz-Motor steht: Ecomotor R500F-CM-0005V. Manchmal heißen die auch RF-500XX-XXXXX. Möglicherweise gehen auch andere R500-Modelle. Original war bei mir (Neato XV Signature Pro) ein RF-500TB-12560-R verbaut. Den gibt es bei den üblichen China-Händlern zu kaufen. In D wahrscheinlich eher schwierig?
@@anfangszauber Na ok. So weit war ich schon. Ich habe beim Chinesen einen ähnlichen bestellt. Dauert halt 4 Wochen....
Das Video ist sehr interessant. 👍👍
Ich finde, dass der Unterschied zwischen Bleifrei und Bleihaltigem Lot nicht so schlimm ist, solange es noch dieses verhältnismäßig normalen Schaltungen sind.
Ich durfte vor kurzem 5 Platinen nachbearbeiten/reparieren, wo 50% der Lötpads auf eine riesige Kupferfläche trifft. Normalerweise haben diese Lötpads Wärmefallen, um die Wärme am Lötpad zu halten und um das Lot besser schmelzen zu können.
Bei diesen Platinen wurden diese Wärmefallen entfernt, da über diese Wege bis zu 30A fließen...
Ab 22:55 Rebellion der Maschinen ....😛😛😛
He will be back!
Riesen Respekt, für einen Nichtelektroniker grenzt das schon an Zauberrei. ;-) Bin immer wieder begeistert von deinen Videos!
Moin... bei einem Mitbewerber Produkt geht öfters mal die Motoren hin... Ein Tropfen Öl kann das Problem Kurzzeit aufheben... CU
"Relativ unbillig"
Die neumoderne Methode zu sagen, dass etwas, etwas teurer ist. :'D
Super Video! 😂☺️
Hi - can you write me in the coment what element you soldered to the board what is thease - i have same problem in eufy L70 its same board and LIDAR module (LIDAR go very-slow rotation - first 3sek its ok but after got blind because rpm drop) - but i dont understand germany XP
As far as i remember is changed a transistor on the pcb. But the main part was to change to complete motor.
Das ist einer von den bekannten Problem dass oft eine Transistor verbaut wurde die oft nicht richtig ausgelegt ist für die Anlaufstrom von der Motor. Es gibt bereits identische SMD Transistoren die höheren Strom durchhalten können.
Hi! can you pls tell me what element did you install?
UPD: got it!
Hallo zusammen!
Hast du den neuen Motor schon verbaut und ist mit dem geringeren Wiederstand / neuen Kohlen der Fehler behoben? LG
Ne. Kommt noch.
haha so mach ich auch immer das überflüssige lötzinn ab :-)
mein roboter heißt saugiputzi. ist schon erstaunlich wieviel zeug der in der wohnung so findet.
einmal die woche bekommt er von mir ein paar extra krümel. und die heldenhaften momente darf man auch nicht vergessen wenn er wieder irgendwo feststeckt oder hängt und ich losziehen muss um den kleinen zu retten
Ist viel praktischer als ein Hund, man/frau muss nicht mit ihm Gassi gehen! Er frisst nur und den Robidog hat er in sich :=))
Super ❤️👍
Der Motor sieht ziemlich bekannt aus. Ist das ein Mabuchi RF-500TB? Aber wahrscheinlich ein billiger Klon und deshalb kein Aufkleber drauf? :)
Das wäre ein guter Hinweis - der ist aber doch 12V oder?
@@Zerobrain Den gibt es in verschiedenen Versionen. 5V ist der RF-500TB-14415 ( product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=76 )
man hatte ihn einfach fort gejagt
Mein Saugrobotor ist gerade in die Küche gegangen, für uns das Essen machen. Und wenn dann meine Frau damit fertig ist, essen wir etwas Gutes. ;o)
Darf ich mal kurz Deine Frau sprechen?
@@Zerobrain Nein. Meine. Ganz Allein. =P
eine menschliche Roboterin, wo gibts die?
@@Amperekaefer Der Prototyp befindet sich bei mir. Nachdem ich Zerobrains Roboterekstasen gesehen gabe, hab ich meinen in der Küche vorsichtshalber diebstahlsicher angekettet. ;o)
@@omashaushalt Hahaha...
Hab den selben, aber das Problem sobald der von der Ladestation runter fährt, schaltet er sich sofort ab. Hast du eine Ahnung woran das liegen kann?
Akku kaputt?
@@Zerobrain in der app wird angezeigt das der akku zu 100% geladen ist also ich werd's mal versuchen den zu tauschen.
Hallo, bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung mit ,,The Top Radar seems to be blocked“. Ich bin leider technisch absolut unfähig 😆 wie bekomme ich das gelöst auch als Laie? Habe leider keine Ahnung was denn nun die Lösung war. Viele Grüße
Wenn Du Glück hast, ist es nur verdreckt - da gibt es Anleitungen...
In den Dingern ist ein LIDAR-Scanner verbaut? Jetzt will ich aber auch einen geschenkt äh geschickt bekommen. :D Ließe sich ja bestimmt gut mit einem Raspberry Pi verwenden.
Ich bin ja immer wieder etwas erstaunt, den alten Frequenzzähler (RFC-1300???) da zu sehen. Den habe ich mal vor ca. 30 Jahren gekauft und der macht es wohl immer noch...
1:35 das klang für mich schon fast wie carburator is blocked was in dem kontext natürlich garkeinen sinn ergibt
2:25 woooooh ist das ein programmierport? schönen roboter haben sie da wäre doch schade wenn da jemand...
11:47 nein ist es nicht laser dioden haben typischerweise 3 anschlüsse weil die dinger für ne intensitätsreglung ne integrierte monitordiode haben.... gibt 3 verschiedene typen p,n,m dioden...
(z.B siehe hier www.ichaus.de/upload/pdf/Photonik_H5_203_Grundlagen_Laserdiodenanst.pdf auf Seite 2)
Tja ... wenn man das Video zu Ende geschaut hätte... ;-)
@@Zerobrain hab ich. ich pausier immer zwischendurch und schreib wenn ich irgendwas find. ich dachte das merkt man. ich hab gemerkt das du nen paar minuten später was von intensitätsfeedback sagst
Hallo habe gleiches Problem. Die Lidar Einheit komplett getauscht aber nach wie vor bleibt der Fehler. Dreht sich nicht.. zeigt an Blockiert. Hast du einen Tip für mich?
Das ganze Lidar getauscht? Selbes Gerät?
@@Zerobrain hallo ja. Ganze Einheit bestellt getauscht das gleiche problem. Hast du das Problem lösen können bei dir?
@@Zerobrain es fehlen am lidar 5v ton kommt bei mir auch keiner.. scheint wohl was mit den 5v zu tun zu haben..
Das ist dann ein anderes Problem.
Hast du deinen wieder hinbekommen? Wäre Interessant zu wissen wo die 5v herkommen.So wie es aussieht fallen Motor und Audio aus.. beides Ohne Funktion..Audio Platine auch ohne Spannung
Kann es sein das RS232 für die Namensgebung von R2-D2 mit verantwortlich ist? Irgendwie kam mir bei beim schauen die Assoziation.
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von Star Wars Fans gesteinigt für die Frage, ich fand die Filme schon immer etwas überladen und Langweilig.
Nein. Es kommt von "Real 2 - Dialog 2"
www.digitalspy.com/movies/a32343238/star-wars-r2-d2-name-george-lucas-thx-1138/
RS232 ist das Luschen Interface😂😂😂
Hmm, meine Olights haben noch CR123 bzw. 18650 je nach Lampe und keine Ladeports.
Ja das Leben der Saugroboter, ich habe auch einen defekten Saugroboter rumstehen, leider verstehe ich nichts von Elektronik. Habe ihm schon Vogelfutter und Wasser hingestellt aber er will nicht. Schade.
Schonmal entwurmt?
@@Zerobrain Nein, aber ich glaube mich laust der Affe 😁😁👍🖖
Probiers mal mit Amperekäferchen...
Wie immer: Die 27 Minuten waren nicht zu lang für mein empfinden. Und wenn doch: Es gibt die "L" Taste :)
Hola, me podrías ayudar con mi robot, desde hace 1 mes no funciona porque pide que lo ayude con su cepillo central...
also Motor bei 80mA ist relativ normal, denke nicht, dass es den gerissen hat.
Oh man, schon wieder nicht die selbstschneidenden Schrauben rückwärts zum gewindesuchen gedreht! Das tut echt weh und ich bekomme Schmerzen beim zusehen. Na gut, ich übertreibe, aber die Zuschauer sollen doch etwas lernen =)
warum lötest du keinen Original MOSFET ein ? kost doch nix. Und gegen Reibung Kunststoff auf Kunststoff hilft Silikonfett.
Im übrigen: das erste was ich gemessen hätte wäre das SER Signal gewesen.
Zu Frage 1: weil gerade keiner da war.
Zu Frage 2: das machen wir noch...
Zu Frage 3: Das serielle Signal kommt nur kurz beim Einschalten, bis der Fehler auftritt.
@@Zerobrain schließ doch ein Terminal dran an ... für die Baudrate hast du doch ein Speicher-Oszi.
Dann kannst du auch gleich den Datenstrom scannen ob der richtig ist. Wie bei GPS (ser. NMEA) ist das bei LIDAR auch ziemlich straight forward als ASCII.
"Zu Frage 1: weil gerade keiner da war."
:P ich weiß warum ich fast nur noch SMD verbaue.
Aber: ansonsten geiles Equipment. Ich bin da rundimentärer ausgestattet.
So wie der Sensor aussieht würde ich sagen, dass er mit ziemlicher Sicherheit nur den Winkel den Abstand misst, nicht über die TOF. ... Anders macht der Winkel zwischen Diode und Sensor nur wenig Sinn :-)
Ich glaub der wäre mir schon zu lebendig das ich traurig wäre wenn er kaputt geht xD
Wäre aber durchaus eine praktische Alternative für andere Haustiere.
Wer hat auch als erstes gedacht. Man sollte lieber die Motor Ansteuerung anschauen ob die funkt ;-)
Ich. Und zwar nicht, weil ich Ahnung von Elektronik habe - eher das Gegenteil ist der Fall - sondern aus der logischen Sicht heraus. Dreht sich der Motor nicht, kann ja auch nicht erkannt werden, ob der Motorlauf gegeben ist. Also ergibt alleine das schonmal eine Fehlermeldung. Zum Motor: Ich weiss nicht, was das für ein Motor ist, jedenfalls haben die meisten Hop-Sing Feld -Wald und Wiesenmotoren keine Kohlen, sondern nur Schleifkontakte am Kollektor. Die machen gerne mal Probleme, indem sie die Pole kurzschliessen.
@@omashaushalt meist arbeitet man bei der Fehlersuche aus der Erfahrung (bei mir ist es immer: Elko kaputt?) je nach dem man erfahrener in dem Bereich ist versteift man sich erst immer an komplexen Sachen. Da ist es manchmal besser ein weniger erfahrene Person mal zu fragen was er denkt was es sein könnte.
@@schelli3430 Ja. manchmal schadet die SIcht "von Aussen" durchaus nicht! :)
Weiß nicht, ob mit dieser Manipulation nicht das eigentlichen Problem vergessen wurde. Ich hatte den selben Fehler, und es ist korrekt, dass die Elektronik die Stromaufnahme des Motors überwacht. Ich habe den Motor mit einer externen Spannungsquelle betrieben und festgestellt, dass er Geräusche machte. Dann einen Tropfen WD40 auf die Welle und er schnurrte wieder fast geräuschlos. "Top Radar seems to be blocked" ist seit vielen Wochen nicht mehr aufgetreten. Vorher stoppte er bei jeder Losfahrt.
Schau Dir das Nachfolgevideo an: ruclips.net/video/dhBM2MxLaVM/видео.html
Wieder ein geiles Video. Aber warum zur Hölle hast du nussnugat Creme auf deinem Schreibtisch...😂
Aus religiösen Gründen.
Mist... Mit der Begründung hab ich jetzt nicht gerechnet. Aber in eine Religion, in der nussnugat creme vorkommt, will ich auch rein.
Diese merkwürdige Zahnbürste wurde einst mit reichlich Creme eingeschmiert
@@kreiselkompass9761 oder sein Gebiss 👌
Time of flight ist das dein ernst? Licht in Luft hat was 30cm/ns
Also da brauchst du Abtastraten jenseits von 1 GHz das in so einem billig teil halte ich für sportlich.
Das teil nutzt sicherlich eine einfache Lasertriangulation das ist für ein Staubsauger billig genug.
Hast wohl recht.
Ich bin ebenfalls Besitzer eines S6 in weiß und damit äußerst zufrieden. Wenn's dir weiterhilft und du ein Gerät zum testen/vergleichen brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden.
Ihr Boden ist jetzt Gereinigt (Idiocracy) :P
Ja das sind auch meine Erfahrungen mit chinesischer Konsumware. Die Dinger sind nicht zu Ende gedacht (oder mutwillig so konstruiert) das äußere Einwirkungen sehr schnell den shut down besiegeln. Zurückschicken (auch in der Garantie) macht ja eh keiner allein schon wegen des horrenden Porto s keinen Sinn. Man weis Ja auch nicht ob es überhaupt ankommt oder wieder zurück kommt. Ich wäre auf jeden Fall auf Teil zwei interessiert. Besonders was du machst wenn der Motor nicht der Grund war🙃👍🗑 vielleicht nimmst du vorher ein paar Tropfen 💦 Baldrian 😊
Zitat: "Die Dinger sind nicht zu Ende gedacht (oder mutwillig so konstruiert) das äußere Einwirkungen sehr schnell den shut down besiegeln. " Siehe gerade laufenden Feldversuch Corona...
Hey Dominik, hast Du Lust auf ein Puzzle? Kannste ein Video draus machen, oder auch nicht, wie Du willst. Ich wills einfach nur los werden - alles weitere per E-Mail.
Sorry. Das ist nicht so mein Ding.
@@Zerobrain Schade.
@@Seegalgalguntijak Bin kein Freund von mechanischen Puzzlen. Da fehlt mir die Geduld.
Frag doch mal auf unserem Discord...
@@Zerobrain Argh, nein, nicht noch ein Login bei einem proprietären Dienst... :-/
Köstlich, wenn humane Intelligenz auf künstliche trifft.
Wo war hier Intelligenz?
Wer intelligente Fragen stellt, gilt angeblich als intelligent; noch bist du dem Roboter haushoch überlegen.Dieser Saugroboter hat nicht ein Mal die Intelligenz eines Esels; hätte er sie, würde er alle Motoren abgeschaltet haben um dein hämisches Gelächter über seine unzureichende Intelligenz zu hören.
Erstaunlich wie viel Mikroelektronik in Karl und anderen Kandidaten drin sind. Mein Staubsauger tut es nun seit fast 3 Jahren. Den Namen verrate ich nicht. Halt Mittelklasse, net Aldi. Am Anfang hat er sich mit 3x20 m² einmal die Woche recht dumm angestellt, aber ich auch. Lange Haare mag der nicht. Also gibt es Einwicklungen in der Bürste, den Antrieben und in anderen rotierenden Einheiten. Wenn das Stück nicht rechtzeitig eine Überlastung der Aktoren anzeigt und runterregelt und sich in den Fehlermodus stellt, sind Schäden nicht auszuschließen. Mein Gerät hat das seit Anfang an getan und wie ein Rauchmelder gepiepst.
Der Saugroboter hat mich also zuerst erzogen, seine "No-Go" beseitigen zu müssen, dann aber "gelernt" immer besser und auch schneller bei der Arbeit zu werden. Ich kann ihn inzwischen sogar allein lassen. Also ich finde es eine tolle Erfindung. Aber soviel Elektronik da drin? Hagen Jakubaschk hätt das einfacher hinbekommen. :-;
Du hast doch mal ein Video zu dieser "extrem effektiven" Vibrations-Zahnbürste? gemacht. > ruclips.net/video/16S5NqINZ_Q/видео.html
Ich hab dazu eine mindestens genauso lächerliche Werbung gesehen (während diesem Video). Wenn der Herr Zerobrain zu viel Zeit hat, kann ich ihm ja mal ein Link dazu schicken. Für gelangweilte Menschen eine lustige Unterhaltung...
Hab keine Zeit, bin aber interessiert. Email Adresse findest Du sicher ;-)
@@Zerobrain Okay : ) Hab mal nen Link geschickt.
Hier der RUclips Link: ruclips.net/video/zSL0gr-RGRc/видео.html
Ich empfehle eine Garantie von mindestens 5 Jahren oder eben keinen ;)
Wir haben seit einigen Monaten so einen 'Süßen', wie der bei uns heißt. Hauptproblem ist da eher die Höhe der Teppich- und Türkanten. Aber softwaremäßig.... mein lieber Schwan, der kann was. ALDI! Man faßt es nicht. Ich würd ihn trotzdem nicht noch mal kaufen. Teppichsaugen ist halt nix damit. Zu schwach. Wir werden ihn so lange wie möglich laufen lassen. Dann kommt was neues her.
Manche, wie die Xiaomi, erkennen Teppiche und schalten auf denen dann die Saugleistung hoch. Auf das Merkmal würde ich dann beim nächsten Modell achten.
@@Leif_YT Danke für den Tip!
Tipp: entsorge Deine Teppiche, Dein 'Süsser' wird es Dir danken...
@@Amperekaefer Schwierig. Teppichboden. Und der Vermieter weigert sich, da was vernünftiges legen zu lassen.
@@alfredneumann4692 Schade. Vllt müsstest Du auch den Süssen von Xiaomi, den der Kommentator @Leif verwendet, ausprobieren?
Viel Spass beim Experimentieren...
😂
Algorithmus
Auf der Steuerplatine von dem Lidar steht 2018/03/22. Wenn das dass Fertigungsdatum ist und man den Transport von China nach Deutschland mit aufrechnet hat der Saugroboter gerade so zwei Jahre gehalten.
Zwei Jahre Haltbarkeit und unbillig ist keine gute Mischung!
Qualität ist wenn der Kunde zurück kommt, nicht das Produkt!
Den *Qualitäts-* spruch muss ich mir merken, hahaha...!
Wenn etz der Herr mit der Internetsaiten de koana kennt do gewesa war mit seim oidn glump, dann hättst gnua Dregg auf da Weakbank um den Snüffi gscheid zu testn...