AUFTRAG VERLOREN! Kunden zu viel VERSPROCHEN!

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  • Опубликовано: 19 сен 2024
  • #guss #welding #schweißen
    AUFTRAG VERLOREN! Kunden zu viel VERSPROCHEN!
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Комментарии • 189

  • @ReneRene1980
    @ReneRene1980 2 дня назад +31

    Alles gut Igor. Jeder der Ahnung vom schweißen hat weiß das Guss immer eine Krücke ist. Aber du hast es probiert was andere erst garnicht machen würden. RESPEKT. Weiter so.

  • @andiandimowski4080
    @andiandimowski4080 2 дня назад +57

    Auch interessant, dass du über Fehlschläge berichtest. Vielen Dank dafür!

    • @ultraquit
      @ultraquit 2 дня назад +2

      Und sowas ist garantiert nicht einfach.

    • @mikeremix8025
      @mikeremix8025 2 дня назад

      Wenn nichts mehr geld einbringt dann youtube 😂

    • @ultraquit
      @ultraquit 2 дня назад +1

      @@mikeremix8025 Weniger Alkohol trinken bringt mehr.

    • @ultraquit
      @ultraquit 2 дня назад +2

      Unsinniger Kommentar von dir!!

    • @mikeremix8025
      @mikeremix8025 День назад

      @@ultraquit 🤣 Noch so einer der kein spass versteht

  • @maxreuwig1371
    @maxreuwig1371 2 дня назад +17

    Eins der besten und wichtigsten Videos auf deinem Kanal. Danke das du auch offen über solche Fehlschläge sprichst. Das passiert einfach jedem egal ob er 2 Tage oder 20 Jahre schweißt. Das zeugt von Größe das man das nicht verschweigt.

  • @tommyg.6628
    @tommyg.6628 2 дня назад +35

    Sowas geht schon, entscheidender Schritt wurde vergessen. Nach dem Schweißen Druckspannungen auf die Schweißnaht bringen, also Hämmern oder mit dem Nadler drüber gehen. Nach jeder Lage bzw immer wenn man absetzt und die Naht zum Abkühlen beginnt. Beim Ablühlen zieht sich die Schweißnaht sehr stark zusammen und das kann das umliegende Material nicht durch Dehnung oder Verzug ausgleichen deshalb reißt es an anderer Stelle wieder.

    • @igor_welder
      @igor_welder  2 дня назад +3

      Das war leider so dünn, jeder Druck hätte es gesprengt

    • @Ir0n1E
      @Ir0n1E 2 дня назад +9

      Moin,
      ich schweiße X120Mn12 E-Hand mit FM5 Elektrode, trifft nicht ganz den Kohlenstoffgehalt von Grauguss aber ist fast so widerspenstig. Wichtig: Das komplette Werkstück auf Temperatur bringen (sehr, sehr großflächig). Und ja wie schon gesagt hämmern und wieder wärmen.

    • @1.8ttortsen9
      @1.8ttortsen9 2 дня назад +1

      @@Ir0n1E Da widerum muss ich selber sagen, dass ich Hartmanganstahl lieber schweiße, als irgendeinen Temper- oder Grauguss^^
      Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, abhämmern, abhämmern und nochmal abhämmern.

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      @@Ir0n1E Grüß Dich, dein Bsp. kann man nicht mit einem "Grauguss" vergleichen , mit welchen Zusatz hattest du denn genau gearbeitet, du nanntest nur die Gruppe?! Lg Oli

    • @tommyg.6628
      @tommyg.6628 2 дня назад

      @@igor_welder vllt wäre das noch eine Chance das Werkstück zu retten. Wenn es durch das Hämmern kaputt geht bei einem Nadler, dann wäre es auf keinen Fall mehr zu retten gewesen.

  • @markusaigner1635
    @markusaigner1635 2 дня назад +30

    Flygt Pumpengehäuse. Diese Pumpen werden sehr oft in Abwasserpumpwerken verwendet, da kommt schon einiges mit das den guss durchschleift. Entsorgen, neu bestellen 😅

  • @nr1Prinzi
    @nr1Prinzi 2 дня назад +7

    Grüß dich Igor,
    ich bin ebenfalls Schweißer, und war ursprünglich Heizungsbauer, Ich kann dir sagen, mach dir keinen Kopf, ich habe das auch schon oft an alten Pumpengehäuse versucht. Manchmal funktioniert es noch ein zwei Jahre länger, aber mehr auch nicht.
    Die Wand wird irgendwann zu dünn.
    Das lohnt sich einfach nicht, wieder zu reparieren.
    Aber ich finde es toll dass du auch mal diesen Aspekt abgedeckt hast.
    Lg. derWIGser

    • @TheRinne001
      @TheRinne001 День назад

      Aber leider Verstehen das manche nicht.

  • @Jankruse552
    @Jankruse552 2 дня назад +25

    nicht schweißen , Weißer Temperguss sowie vorbehandelter Schwarzer Temperguss und Grauguss sind mit Messingloten unter Verwendung der dazugehörigen Flussmittel lötbar.

    • @mikeremix8025
      @mikeremix8025 2 дня назад +2

      Der peugeot-tuner Gutmann hatte mal vor 30 jahren ein überdruckventil auf einen abgasskrümmer mit messing gelötet

    • @oldmelodie1003
      @oldmelodie1003 2 дня назад +2

      Genau, so hätte man es auch erfolgreich vor 100 Jahren schon gemacht. Oldschool. 👍

  • @ebenezerwheezer7036
    @ebenezerwheezer7036 2 дня назад +9

    Nach der Lochbohrung, hätte ich mit dem Kunden Rücksprache gehalten. Finde dein vorgehen ist gut👍

    • @igor_welder
      @igor_welder  2 дня назад +2

      Danke fürs Feedback!

    • @Zafira-Fan
      @Zafira-Fan День назад

      wollte ich auch schreiben ab da ist ja auch klar das es wieder reißen wird in zukunft

  • @simonh5755
    @simonh5755 2 дня назад +5

    1. Das Farbeindringverfahren ist kein Lecksuchspray sondern nur dafür da um auf der Oberfläche offene Ungleichheiten farblich kenntlich zu machen
    Lecksuchspray/"Seifenwasser" zeigt durchgängige fehler durch Blasenbildung an der oberfläche an
    2.Ein Arbeitskollege hat es letztes geschafft ein 0.2mm dickes Blech 1.4571 mit 0.8mm Draht zu schweißen, Logischerweise eine Lage aber komplett intakten Wurzel
    Auch dein Gus bekommt man bestimmt geschweißt aber nicht mit den Einstellungen im Wig Schweißgerät , spiel mal mit der Hochfrequenz rum 3.Versuch vielleicht das Bauteil beim erhitzen nicht auf dem Lochtisch zu lagern da der Tisch dadurch krumm werden kann und die Tischfläche selbst das Bauteil auch schneller zum abkühlen bringt

  • @Druidix
    @Druidix 2 дня назад +7

    Ich hatte vor langer Zeit einen alten Kollegen, die hatten nach dem 2.Weltkrieg defekte Gussheizkörper weichgelötet. Macht Sinn weil viel weniger Wärme zugeführt werden muß und die Materialspnnung nicht so hoch ist.

    • @enter1281
      @enter1281 2 дня назад

      Weichgelötet? Bist du dir sicher, mit Hartlot / Silberlot kannst du nachher auch wirklich heizen mit dem Körper 😉

  • @elektronikbaukarsten5397
    @elektronikbaukarsten5397 2 дня назад +2

    Sowas gehört dazu. Ich habe ein riesen Respekt vor jemand der Guß schweißt. Da muss man durch den hohen Kohlenstoffgehalt so aufpassen. Mir ist das Zeug auch immer schön sauber neben der eigentlichen Schweißnaht immer gerissen. Die Pumpe dürfte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, da kann man das Geld auch mal in eine Neue investieren.

  • @Lamborghini_854dt
    @Lamborghini_854dt 2 дня назад +4

    Guss entweder Artgleich schweißen. Also ganzes Bauteil auf 300 bis 350°C vorwärmen. Bei elektroden niemals die Hülle abschlagen und mit wig schweißen. In der Hülle sind Legierungselemente. Nach dem schweißen sofort hämmern.
    Oder andere Möglichkeit mit Nickelbasis schweißen. Dann nicht vorwärmen. Ni-Basis elektroden sind sehr teuer. Ni-Basis gibt es auch für Wig würde trotzdem E-Hand bevorzugen.
    Preis für eine Packung Ni-Basis pro 1kg ca 900€.
    MfG

  • @Neue-Werkstatt-BM
    @Neue-Werkstatt-BM 2 дня назад +2

    Hey Igor, auf die "Gefahr" hin, dass es schon hundertmal hier gepostet wurde: Respekt👍! Zum Einen, dass Du Dich überhaupt an so ein Teil traust, nachdem fest stand, dass Du jetzt quasi Papier schweißen wirst und zum Anderen, weil es Größe zeigt, zuzugeben, dass man auch mal mit seinem Latein am Ende ist und das noch in aller Öffentlichkeit.
    Ich finde Deine Videos immer spannend und sehr gut gemacht, danke dafür und auch dafür, hier einiges gelernt zu haben. Meine Ausbildung liegt leider schon etwas in der Vergangenheit (Bj 59) und ich schweiße Grauguss auch nicht jeden Tag.
    Meiner Erfahrung nach hast Du das Teil aber zu wenig und nicht gleichmäßig vorgeheizt, das gehört in einen Ofen. Wenns reinpasst, dann ab in den Backofen und eine Stunde lang Flamme was geht, dürften so 250°C sein. Das Problem kommt aber dann erst, wenn Du es zum Schweißen herausnimmst, es kühlt viel zu schnell wieder ab. Da muss man während des Schweißens einen großen Propanbrenner reinhalten, was besonders lustig bei der Arbeit ist. Zum Schluss das Allerwichtigste: Laaangsaaam abkühlen. Ich schmeiße sowas wieder in den Backofen, der während des Schweißens voll weiterbrät und drehe jede Stunde die Temperatur 20° runter. Yep, das dauert über 12 Stunden und am nächsten Tag kommt die Überraschung. Bei mir klappt es in ca. vier von zehn Fällen.
    Fazit: Meiner Überzeugung nach könnte auch ein absoluter Spitzenkönner auf dem Gebiet keine Erfolgsgarantie geben, dafür sind die Gegebenheiten an diesem Pumpengehäuse zu schlecht. Den Mund zu voll genommen hast Du m. E. sicher nicht. Den Mutigen gehört die Welt und man muss was tun, damit sich was ändert. Ob das erfolgreich war, sieht man meist immer nur nach der "Tat".
    Vielleicht lässt sich ja noch was reißen, wenn man die Stelle großflächig blank macht und hartlötet. Schweißen würde ich es nicht mehr. Von allem abgesehen ist das ohnehin jetzt nur noch "Sport". Diese Pumpe ist fertig wie Rapps Kater und darf gewerblich auf keinen Fall mehr in den Einsatz, die muss neu. Glück, dass sie nur gerissen und nicht auseinander geflogen ist.
    L. G.

  • @Nexumus
    @Nexumus 2 дня назад +8

    mit wig geht das nicht... bitte ne kerbe einschleifen.. dann aufwärmen... und mit mischelekdrode- spannungsfrei elekdrode aufschweißen. böhler fox cn23-12 -mo-a würde ich probiernen

  • @uwex4080
    @uwex4080 День назад +1

    Wer auch zk fehlschlägen stehtbund das zeigt der zeugt von reinem Charakter lg weiter so

  • @das0258
    @das0258 День назад +1

    Ich kann kann aus Erfahrung sagen, heize es auf 220-240° vor schweiße es um den riss mit AlSi auf. Bohre dann die enden von dem riss auf, gehe mit 150-180-amp durch die "kehle" durch Koche die Unreinheiten raus schleife es mit einer sauberen schleifscheibe raus bis es gut aussieht und dann kannst du den riss ziemlich sauber und vernünftig verschweißen. So mache ich es eigentlich immer so lange es die Bauteil Größe zulässt.
    Mfg Bukki

  • @olid.3953
    @olid.3953 2 дня назад +1

    Lobenswert finde ich vor allem das du es versuchst und auch dran bleibst, Top!
    Ich denke hier spielt auch die Alterung vom Material mit(Spannungen usw.) , generell ist und bleiben "Grauguss"-Typen ein Thema für sich!
    Das Heizen Igor ist leider nicht der Faktor wo du dein Fokus setzen solltest, eher die generierten Zugspannungen. Als Hinweis sei noch kurz gesagt, kleiner Querschnitt - schneller Wärmestau was das sehr viel schwieriger macht das Bauteil Riss frei zu schweissen.
    Liebe grüße Oli

  • @Himbeer-Toni
    @Himbeer-Toni 10 часов назад +1

    Als ich im ersten Lehrjahr Karosseriebauer war, vor Jahren, da hab ich nem Kumpel geraten mich seine Treckerhaube ausbeulen zu lassen, ich hab das Ding hart verprügelt und am Ende sah es schlimmer aus als vorher.
    Dann hab ich das mit in den Betrieb genommen und mein damaliger Geselle hat noch nie so oft Kurva gebrüllt wie bei dem Blechteil. Ich glaube Er hat auch andere Worte gegen mich gerichtet ;-)
    Am Ende war die Haube aber okay.

  • @55STU
    @55STU 2 дня назад +3

    Es wäre sehr interessant ob man mit dem FlammSpritz-Verfahren mehr Erfolg hätte..

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      Ja ! aufjedenfall!

  • @brezel53
    @brezel53 День назад +1

    Daß es nicht geht, weiß man erst, wenn man es versucht hat! Top! Mit dem Kunden muß klar kommuniziert werden, daß es scheitern kann und Kosten entstehen. Der Kunde entscheidet dann, ob er den Auftrag geben möchte oder nicht.

  • @dancingcowbbq8733
    @dancingcowbbq8733 День назад

    Hut ab, nur wer es nicht versucht, der scheitert, wer es versucht lernt und wird besser.....

  • @janherpich538
    @janherpich538 2 дня назад +2

    Servusla wenn’s dünn is is eh scheise aber du musst des nachm schweißen mitm Hammer oder am druckluftnagler bearbeiten des die Spannung rausgeht sonst wird des nix Grüße aus Franken

    • @mikeremix8025
      @mikeremix8025 2 дня назад

      Auf 1 mm dickes grauguss klopfen ? 😅

  • @dafunghi
    @dafunghi 2 дня назад +3

    Die gute alte kavitation bei pumpengehäusen.....

  • @Suchtfaktor
    @Suchtfaktor 2 дня назад +4

    geht nicht gibts nicht... die alten Meister waren auch nur Menschen und keine Zauberer... das Teil in Sand packen und langsam abkühlen lassen... und immer wieder abklopfen um die Spannung abzubauen

    • @luckycyril4685
      @luckycyril4685 2 дня назад

      und das KOMPLETTE bauteil auf temperatur behalten

  • @newman5901
    @newman5901 2 дня назад +8

    Überhaupt kein Problem, man muss nur wissen wie!
    Hab meine komplett durchgebrochene Achse meines 16 t Atlasbaggers geschweisst!

    • @igor_welder
      @igor_welder  2 дня назад +4

      Ich hab schon so viele Krümmer geschweißt ohne Probleme

    • @ultraquit
      @ultraquit 2 дня назад +1

      @@newman5901 Ganz bestimmt hattest du in dem Fall auch viel mehr Material zur Verfügung, so einfach ist es nicht!!

    • @wW______
      @wW______ 2 дня назад +3

      Das sieht doch aus wie ein Turbinengehäuse... mit recht großen Flanschanschlüssen... so etwas in der Art.
      Vermutung: Das Teil wird in Betrieb ziemlich gut geschüttelt und oder belastet, soll das der Materialverlust an dieser Sollbruchstelle nicht umsonst entstanden ist. Ob man diese Stelle überhaupt schweißen sollte... ist die Frage.

    • @ultraquit
      @ultraquit 2 дня назад

      @@wW______ Es ist halt Guß und genau an dieser Stelle schon sehr dünn geworden.
      Ich denke es ist eine Wasserumpe, mein erster Gedanke war auch Turbolader 😅, ohne kak jetzt... Ich glaube wenn man von innen ein 1,5mm Blech anpassen und es mit Sikaflex und Poppnieten von innen wie kann man sagen? Ich nenne es mal befestigt und verklebt läuft das Ding wieder. Ich hoffe Igor trau es sich !!! Ein Experiment aber ich bin guter Dinge.

  • @patricksalmon3494
    @patricksalmon3494 2 дня назад +1

    Tu n'as pas à être déçu, cette soudure est pratiquement irréalisable vus la matière à souder.
    Merci Igor pour cette vidéo.

  • @youtnghdgfdjhh
    @youtnghdgfdjhh 2 дня назад +6

    Hi Igor,
    hier mal ein "educated guess" 🧐bzw. eine Vermutung auf Basis der Infos aus dem Video:
    Das Teil war schon tot bevor es bei Dir ankam! Bei dem Gewicht es Teils vermute ich, das die Wandstärke in dem betroffenen Bereich viel zu dünn ist.
    Es handelt sich vermutlich bei der Seite um den Einlauf der Pumpe. Hier kann es durch Unterdruck zu Kavitation kommen.
    Über die Jahre frisst sich immer mehr Material weg (auch ohne abrasives Medium). Die Lebensdauer dieses Teils bzw. der Pumpe dürfte schon sehr lange
    überschritten sein.
    Also kein Fehler Deinerseits bzw. kein Zweifel an Deinen Fähigkeiten 👍.
    Der Fehler liegt hier beim Kunden, der das Teil ersthaft wieder verbauen und betreiben will.

  • @kropfjonny8842
    @kropfjonny8842 2 дня назад +2

    Igor die temp vom Werkstück ist zu gering deswegen reißt es immer beim abkühlen ghört in einem Ofen

  • @SteelBuggi
    @SteelBuggi 2 дня назад

    Danke für das Video. Das zeigt, das man als Handwerker nicht immer helfen kann :/ Hab volle Verständnis dafür!❤

  • @antonfras1637
    @antonfras1637 2 дня назад +2

    Aus Schaden wird man klüger. Gemeint ist das Lehrgeld oder Zeit.

  • @kevinschroder5588
    @kevinschroder5588 2 дня назад +1

    Wenn du es vor dem schweißen warm machst könntest du ja auch ausprobieren es nach dem schweißen langsamer runter zu kühlen z.b mit einem Ofen.
    Obs klappt weiß ich nicht, ist einfach eine idee mal so im raum geworfen

  • @pascaldoring8769
    @pascaldoring8769 2 дня назад

    Finde ich toll das du einsiehst das es nicht mehr weiter geht trotzdem ist es von dir toll das du das wenigstens versucht hast und dem Kunde versuchst hast was zu reparieren dementsprechend muss man halt dem Kunde sagen ich habe es versucht allerdings leider nicht hin bekommen und habe mein Bestes gegeben das ist wenigstens ehrlich dem Kunde gegen über toll von dir Igor

  • @thomasbottcher8637
    @thomasbottcher8637 2 дня назад +1

    Einfach ein Klasse Video.
    Ich selbst verschweiße viel Stahlguss in form von Baggerzähnen und die können auch sehr bescheiden sein wenn nicht vorgewärmt wird. Vielleicht hast du auch mal Interesse bei uns vorbei zu kommen 😉.
    Schöne Grüße aus Sachsen

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      Grüße, er hat aber keinen Stahlguss auf dem Tisch liegen! Kannste halt schwer vergleichen. lg Oli

  • @MeyerWerner
    @MeyerWerner 2 дня назад +1

    Du hast gewusst und hast es wenigstens probiert 👍😎

  • @mladenmatijasevic9633
    @mladenmatijasevic9633 2 дня назад +2

    Lieber Igor ich mache es immer so das ich zuerst ohne Zusatz paar maal drüber fahre um den Kohlenstoff etwas heraus zu brennen und dan leg ich ihn bei 180 C in den Backofen somitt habe ich im kompletten Werkstück die gleiche Temperatur. Und was ich finde auch sehr wichtig ist nach dem Schweißen leicht mit dem Hammer klopfen um die Spannungen heraus zu klopfen. Und eventuel wieder in den Backofen und langsam die Temperatur zurück drehen und bis am nächsten Tag ausglühen lassen. Liebe Grüße

  • @patrickpeters2896
    @patrickpeters2896 2 дня назад

    Igor du geiler Typ...
    Zunächst mal, bester deutscher Schweisscontent!
    Mir hat der Laserschweissmann mal gesagt, es gibt 2 Arten von Guss...
    Unterm Mikroskop is die eine mehr lamellenförmig und die andere mehr wie Bällchen!
    Die eine is anstrengend, die andere geht garnicht!
    Seitdem geb ich da auch keine Versprechen mehr ab! :)
    Also nich traurig sein... vielleicht wars überhauptnich dein Fehler!
    Beste Grüsse!

  • @fritzkraemer1668
    @fritzkraemer1668 День назад +1

    Wenn das ein wichtiges Funktionsteil ist dann hat hoffentlich jemand ein Auge auf die Materialstärke. Ich denke selbst wenn das Schweißen gut funktioniert hätte ... das Teil hat sein Lebensende erreicht ! Schönes Teil zum Üben und probieren, aber nicht um danach wieder jahrelang darauf zu vertrauen.

    • @dancingcowbbq8733
      @dancingcowbbq8733 День назад +1

      die Kavitation ist nicht zu unterschätzen, bei Schiffsschrauben sieht man es von außen, in einem Pumpengehäuse nicht, das kann ganz böse enden.

  • @uwe13
    @uwe13 2 дня назад +3

    Man kann die Abrasionsschäden im Druckstutzen ab 13:33 sehr gut erkennen. Die Pumpe ist fertig. Die Schleißringe sehen aber noch gut aus. Sieht aus als hätte jemand die Ringe schon neu gemacht. Was ist das für eine Pumpe? 125 oder 150 der Druckstutzen? Ich habe vielleicht eine verfügbar?

    • @markusaigner1635
      @markusaigner1635 2 дня назад +1

      Seawas. Also ich Schätze Pumpengehäuse für Flygt Pumpe 3127.090 DN 100

  • @KntVc
    @KntVc 2 часа назад

    Zum wohle der Gesundheit wäre es schön zu erwähnen, dass beim auftragen der Roten Farbe und beim auftragen des Entwicklers besser eine Atemschutzmaske getragen werden sollte. Es sieht harmlos aus, aber das Zeug ist nicht so gesund für die Lunge. Sonst wie immer super Video! ✌️

  • @MultiSnoopd
    @MultiSnoopd День назад +1

    Schaut in Australien bei cee rein der zeigt was es noch für Optionen gibt ...in einer richtigen Werkstatt und nicht in einem showroom für ewm Geräte, Optrel helme und Kemper Absaugung....

    • @rudigergro425
      @rudigergro425 День назад

      Kurtis, the one and only.....☝️

  • @pankraz80
    @pankraz80 2 дня назад +1

    Welcher Zusatz Werkstoff? Nife Nicu? Welcher Guss welcher Einsatzbereich bei welchen Temperaturen arbeitet das Teil?
    Schweißnaht Vorbereitung
    😂 tja der Hr. Kollege is doch net so einfach Kohlenstoff zu schweißen, Temperatur auf 300*c Stepp by Stepp vor dem schweißen (kein Propangas in der WEZ bzw, an der Schweißstelle verwenden.) schweisszusat NiCu mit Ni höher 50% verwenden, nach dem schweißen die t 8/5 beachten, stündlich ca 50-70*c runterfahren, dann wird’s was.

  • @kischinjow
    @kischinjow 2 дня назад

    во-первых респект, вторая сварка в этом случае работает редко, третья пайка была бы намного лучше, с этим бы у вас все получилось. Привет из Кишинева. Это видео просто хорошее, потому что показывает повседневную жизнь, оно намного лучше ваших продающих видео.

  • @cedric3862
    @cedric3862 День назад +1

    Super Video ! nicht immer hat man Erfolg das macht es aus

  • @miripesch8936
    @miripesch8936 2 дня назад +1

    Es gibt halt Elektroden zum Kaltschweissen.
    Kurze Raupe und ordentlich abhämnern, möglichst kalt arbeiten.
    Notfalls eine Reinnickel Elektrode nehmen.

    • @igor_welder
      @igor_welder  2 дня назад

      Abhämmern, ging nicht stelle zu dünn

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      Danke! 👍

    • @Neue-Werkstatt-BM
      @Neue-Werkstatt-BM 2 дня назад

      Hämmern? Guß...1mm Wandstärke! Mit einem Drei-Gramm-Hammer🤣. Das wird so nicht funktionieren, leider.

    • @miripesch8936
      @miripesch8936 День назад

      @@igor_welder
      Ist das ganze Werkstück zu dünn, oder nur der kaputte Bereich?
      Notfalls gibt's noch CuSi3, oder man legt ein Blech über den dünnen Bereich.
      Ich hab Problemfälle auch schon mit Silberlot gerichtet,
      wenn ein punktueller Brenner vorhanden ist.
      Cold welding mit CuSi3 wäre noch einen Versuch wert, also nur zupunkten, ohne erwärmen.

  • @WilliWimmer-n6e
    @WilliWimmer-n6e 2 часа назад

    Ich schweiße gerne Guss. Eigentlich ganz leicht. Natürlich nur mit Elektrode.🥰 Mit WIG ist's Pfusch. Außerdem gehört der Riss eingeschliffen. So wie du es gemacht hast, klebst du nur ein bisschen drauf. Super aussehen bedeutet nicht unbedingt das es was taugt.
    Sauber machen, Riss ausschleifen, Funkenprobe machen und die richtige Elektrode verwenden. Aber nicht mit WIG kleben.
    Beste Grüße 😉

  • @papafero8338
    @papafero8338 2 дня назад

    Lustig wie einige hier schreiben das sie das ja schon gefühlt jeden tag machen. Er erwähnt doch das es so dünn ist das einfach mit dem finger gefühlt durchbrechen kann. Schwierige sache aber man muss auch mal daraus lernen und neue wege finden.

  • @infoslushverleihberlin4016
    @infoslushverleihberlin4016 День назад

    Kann nicht immer alles glatt laufen! Kopf hoch. Selbst wenn du es ordentlich geschafft hättest wäre das Teil eine tickende Zeitbombe. Lieber ein neues Teil nehmen😉

  • @r.condor2338
    @r.condor2338 День назад

    Super Video 👍 Guß schweißen hat seine tücken .manchmal gewinnt man manchmal verliert man da steckt man nicht drin.

  • @Kleinschmiede
    @Kleinschmiede 2 дня назад

    Eiiii: Guss! Guss ist kein Spaß! Und wenn man vorher gemeinsam davon ausgeht, das das Teil kaputt ist... und dass es nur um einen Versuch geht... dann ist doch alles OK, oder? Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass Du den Riss vor dem Schweißen V-förmig ausarbeitest. So hättest Du mehr Platz für Deine Schweißnaht gehabt. Aber ich kann mir kein Urteil erlauben, ich kann keine großen Vorschläge geben: Ich war nicht da! Und ich habe es auch nicht gesehen. Und wahrscheinlich wäre das Bauteil bei mir noch schneller... in die Tonne... Du weißt schon! Und während sonst niemand da ran will... Der Versuch alleine ehrt Dich! Stelle Dir mal vor, das hätte jetzt auch noch geklappt... Vielen Dank für das schöne Video!

  • @marlonhei265
    @marlonhei265 15 часов назад

    Das habe ich gleich gewußt! Guss schweißen ist nicht so simpel wie manche denken.
    Daher ist es ja auch kein Wunder dass es keiner mehr machen will.
    Aus diesem Grund hat es allen Respekt verdient!
    Ein Versuch war es wert! Die vorgehensweise aber ist richtig. Wäre es möglich Material im Metalllichtbogensprühverfahren
    Was für Alternativen gibt es dann noch?
    a. So ein komplexes Teil kann man nicht mal kurz gießen lassen.
    b. Im 3D-Druck wird es wohl nicht funktionieren ;-) .
    c. Wäre es möglich Material im Metalllichtbogensprühverfahren aufzutragen oder geht das bei Guss nicht?

  • @wolfgangthilomullermuller6972
    @wolfgangthilomullermuller6972 День назад

    in Videos aus den USA sieht man sehr oft Gussreparaturen mit CuSi oder CuAl. Das scheint sehr gut zu funktionieren, da man den Grundwerkstoff nicht aufschmelzt und das Lot die Wärmespnnungen gut abbaut

  • @StephanPluemer
    @StephanPluemer 10 часов назад

    Nach dem "Loch Bohren" war doch eigentlich klar das das Gehäuse verschlissen ist, ein Anruf beim Auftraggeber und die Sache wäre geklärt. Gruß Stephan

  • @mipa9291
    @mipa9291 День назад

    Mein Meister hat früher immer gesagt: " Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat." Und manchmal klappts halt nicht. Das muss auch dein Kunde verstehen auch wenn es bitter ist.
    Aber sag mal hast du da ne Packung Mehl auf dem Tisch am Anfang? 😂

  • @eric357
    @eric357 2 дня назад +1

    Erstmal noch großflächiger sauber machen auch innen und dann das ganze Teil richtig auf Temperatur bringen ca. 300/450°C anschließend von der Innenseite Material mittels flammspritzen auftragen. Dann von außen den Riß bis in den aufgepanzerten Werkstoff ausschleifen (riss muss vollständig entfernt sein) und anschließend schweißen ( nach jeder Lagebzw.jedem absetzen sofort abhämmern. Das Bauteil auf Temperatur halten bzw. nochmal leicht höher Heizen bis sich die Temperatur der Schweißnaht angeglichen hat und anschließend sehr langsam über mehrere Tage abkühlen lassen, bis es komplett kalt ist.
    Alternativ den riss Eintrennen ausschleifen und anschließend mit cusi/cual löten dann auf der Innenseite eine Pufferschicht aus cusi... und anschließend mit verschleißfestem Material aufpanzern, geht aber nur wenn das Bauteil keinen größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      Die flanken "Aufpanzern"? Bitte nicht! 300-450 C° ist viel zu hoch!

    • @eric357
      @eric357 День назад

      @@olid.3953 schau dir Mal an wie das in einer Gießerei gemacht wird, (@Igor, darüber währe vermutlich auch Mal ein Video für viele interesannt) und da werden Lunker und und Risse bei noch viel höheren Temperaturen mit dem gleichen Material wieder geschweißt. Ist aber Werkstoff abhängig, je höher die Temperatur desto geringer ist die abkühlrate damit sinkt auch die Rissgefahr, allerdings sollte die Temperatur nicht so hoch sein das das Werkstück durch die zusätzliche Wärmeenergie beim Schweißen seine Formstabilität verliert. Die abkühlrate beim abkühlen nach dem Schweißen sollte ebenfalls entsprechend gering ausfallen. Mit speziellen Schweißzusätzen für Guß kann dann die Temperatur entsprechend niedriger ausfallen, allerdings leidet die Festigkeit gegenüber hohen Temperaturschwankungen und Schwingungen.

    • @olid.3953
      @olid.3953 День назад

      @@eric357 Danke für deine Antwort. Ich beziehe mich ausschließlich auf deine Aussage "aufpanzern" - das macht in dem Fall kein Sinn!
      könnte es sein das Du anliegieren der "Riss"-Flanken meintest? In der Regel werden in der Gießerei Artgleiche Zusätze verwendet die eine andere Wärmeführung benötigen- 600 C° Aufwärts und das Isotherm! Im Video wird er einen Artfremden Zusatz verwendent haben, der ganz gegensätzlich verschweisst werden muss! LG Oli

  • @michi8691
    @michi8691 День назад

    Hi Igor will jetzt nicht in deine Arbeit drein reden, aber wäre es nicht besser das Gussteil mit Autogen zu schweißen? Weiters die Wärmebehandlung ist zwar korrekt aber meiner Meinung zu wenig. Ich finde man müsste das Teil in einer Erdmulde gefüllt mit Holzkohle und Sand erhitzen und dann bei hoher Temperatur schweißen und im Erdreich auskühlen lassen. Man könnte es auch anschließend in einem Ofen Spannungsfrei glühen. Jedenfalls werden in Indien so ganze Motorblöcke geschweißt!

  • @peterlustig4280
    @peterlustig4280 День назад

    Du probiertst es wenigstens.... Es war vorher schon kaputt..... Aber wie du sagst da wurde da material abgetragen..... No chance..... Wietermachen❤😂

  • @werkzeuch
    @werkzeuch 5 часов назад

    ...wenn das nur punktuell ist. Klopp das dünne doch alles weg und setz ein dickes Stück ein. Die Optik kann dir doch egal sein! Dann das ganze Bauteil temperieren. Hab ich immer so gemacht. Ich hab das letzte mal alles in nen Haufen Holzkohleglut gelegt. Am nächsten Tag war alles schick..... und hat gehalten...

  • @heinzmoni3878
    @heinzmoni3878 2 дня назад

    Ich würde sagen, daß das ein Pumpengehäuse einer Abwasserpumpe ist. Die abrasiven Stoffe im Wasser schleifen das Gehäuse innen ab.
    Gut finde ich, wenn du auch gemachte Fehler zeigst. Das schafft Vertrauen in deine Arbeit. Bei Reparaturen läuft nicht immer Alles perfekt. So ist das Leben.

  • @jois6499
    @jois6499 2 дня назад +1

    Da gibt es doch diese "Metallpaste". Warum nicht die probieren 😅

    • @mikeremix8025
      @mikeremix8025 2 дня назад +1

      Würde nicht lange halten wegen der abrasion und den vibrationen

  • @P0RNEX
    @P0RNEX День назад +1

    Solange schweissen bis es an die Area kommt wo das Material wieder 10mm Dick wird xD

    • @igor_welder
      @igor_welder  День назад

      Gena aber dann Woche geht drauf

  • @eugenturin2336
    @eugenturin2336 2 дня назад +1

    Sollte denn Grauguss nicht mit einer speziellen Elektrode geschweißt werden? Und auf bestimmte Temperatur zu bringen bzw die Temperatur zu halten und sejr langsam abkühlen lassen? Ich schweiße viel Edelstahl mit WIG jedoch hatte ich bis jetzt keine Erfahrungen mit Grauguss 😅

  • @heinzgeorgspengler4176
    @heinzgeorgspengler4176 10 часов назад

    Das der Riss weiter ging habe ich sogar ohne Farbe gesehen

  • @AgentPipapo
    @AgentPipapo 4 часа назад

    Servus, schaue deine Videos schon seit langem und hab mir das hier nicht vollständig angeschaut. Jedoch repariere ich häufig Pumpen. Und hier denke ich wäre abgesehen von einem neuen Gehäuse die beste Möglichkeit den Riss aufzubohren und mit Messing zu verstemmen, ggf zu verlöten. Alles abhängig von Einsatzbereich und Druck..

  • @SvenSchlierkamp
    @SvenSchlierkamp Час назад

    Ich denke es geht, habe ich früher öfter gemacht. Einen alten Schweißer fragen. Aber so hab ich das noch nie gesehen. Es muss in einen richtigen Ofen um auf Temperatur gebracht zu werden. Warum schleift Ihr die Raupe ab? Mit Elektrode schweißen.

  • @ultraquit
    @ultraquit 2 дня назад

    Würde mich wirklich interessieren ob Igor das Experiment macht, mit einem Blech von innen mit Karosseriekleber oder Sikaflex und Poppnieten oder 3mm Schrauben um einfach nur zu sehen wie lange es hält. Ich behaupte es wird sehr lange halten.Wäre zwar für alle was ganz neues aber ich als alter Modellbauer denke es wird ewig halten. Natürlich hat es nichts mit Metallschweißen zu tun aber für so eine Pumpe gehe ich jede Wette ein es hält sehr lange !!

    • @dancingcowbbq8733
      @dancingcowbbq8733 День назад

      wenn es nicht zu heiß wird, würde ich sogar mit Epoxy rangehen, ich traue dem Harz einiges zu.

  • @ultraquit
    @ultraquit 2 дня назад +3

    Frage von einem Laien wie mir, hätte man es auch mit Silberlot löten können ??

  • @agr1797
    @agr1797 2 дня назад

    Mach dich nicht verrückt, wenn es nicht geht, geht es eben nicht, die Erfahrung macht doch jeder und du bestimmt auch nicht das erste mal 😉

  • @o2rescue185
    @o2rescue185 День назад

    Alles wird wieder gut 👍

  • @wernerholm63
    @wernerholm63 День назад

    Nächstes Mal klappt es wieder!💪😎

  • @hiha2108
    @hiha2108 День назад

    Hast Du nicht auch ein Azetylen/Sauerstoff Pulverspritzgerät? Das wär für sowas das Richtige. NiCrBSi-Pulver mit niedriger Endhärte, langsam eingepackt oder im Ofen abkühlen lassen, wäre meine Idee gewesen.

  • @netsrotniets131
    @netsrotniets131 20 часов назад

    Vielleicht wäre mit CuSi Löten was machbar gewesen. Meiner Meinung nach war das Bauteil nicht warm genug und nach dem schweißen muss gehämmert werden.
    Dennoch, offensichtlich ist das Gehäuse verschlissen. Wahrscheinlich hätte es nach erfolgreicher Reparatur eh nicht mehr lange gehalten.

  • @thomascorbeck7932
    @thomascorbeck7932 День назад

    Das schlimmste sind die Sandkörner für die Pumpengehäuse!!!!
    In ungünstigen Fällen ist das Material in kürzester Zeit durch.
    genau wie die Laufräder.

  • @larslandwehr8879
    @larslandwehr8879 2 дня назад

    Nobody is perfekt, aber lass dir dadurch keine grauen Haare wachsen vielleicht kann man ja anders wie zum Beispiel dünnes Blech schweißen (mit Aluminium oder Kupfer zur schnellen Wärme Abfuhr) auf Stahl umsteigen damit die Wärme länger vor Ort bleibt und somit eine langsame Abkühlung erzeugt, das einzige Problem ist nur die Trennung, ich glaube nicht das Trennspray da vernünftig ist aber Versuch macht klug.

  • @Alex2OC
    @Alex2OC 4 часа назад

    Wie wärs mit so nem Mikroskop Laser Gerät wie der Erik das hat?

  • @miripesch8936
    @miripesch8936 День назад

    Muss nochmal meinen Senf dazu geben.
    Entweder war es ein Guss Fehler, oder dieses Teil hat mechanischen Verschleiß (durchgescheuert).
    Sollte es mit CuSi3 nicht möglich sein, bleibt noch FLAMMSPRITZEN übrig.
    Da kann genügend Material aufgetragen werden.

  • @sascha7899
    @sascha7899 2 дня назад

    Welcher zusatzwerkstoff hast du benutz?

  • @vr6turbo87
    @vr6turbo87 2 часа назад

    Ich kenne jemanden der macht eine material analyse und hat alle scheiß Briefe die es nur gibt, ein alter Erfahrener Mann, der wirklich in ganz Deutschland überall schon eingesetzt wurde, bei bekannten Firmen im Werk bestellt wurde..
    Wenn der es nicht schweißen kann es niemand schweißen
    Bei Interesse kann ich gerne weiterhelfen..

  • @mikeremix8025
    @mikeremix8025 2 дня назад

    Ich frage mich ob solche pumpen auch der kavitation ausgesetzt sind

  • @gamerookie4920
    @gamerookie4920 2 дня назад

    Ich würde das ausfräsen und mit 2k zukleben. Aber Top Video........

  • @dennishaehnel2162
    @dennishaehnel2162 День назад

    Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Einfach zu dünn

  • @oldmelodie1003
    @oldmelodie1003 2 дня назад

    Sehr sehr schwer überhaupt jemanden zu finden der Guss schweißen kann. Bei uns gibt es nur ein einzigen in der gesamten Umgebung. Der hat Aufträge noch und nöcher. Bis 2 Jahre wartezeit. 😉

  • @Chr1su
    @Chr1su День назад

    frage, warum hast du deinen handlaser nicht dafür genommen?

  • @TheOnlyDominik
    @TheOnlyDominik День назад

    Wenn sich eine Reparatur lohnt, dann halt das dünne Stück rauswinkelschleifen und ein neues Teil einsetzen.

    • @igor_welder
      @igor_welder  День назад +1

      Ja genau, Preisleistung, steht dann aber nicht im Verhältnis

    • @TheOnlyDominik
      @TheOnlyDominik День назад

      @@igor_welder Wenn man jetzt mit Schweißvideos soviel verdienen würde, wie mit Schminkvideos ;-), dann könnte man es wenigstens damit rechtfertigen...

  • @keksi360
    @keksi360 2 дня назад

    als ich die wanddicke gesehen habe, hätte ich bereits nichts mehr gemacht.
    da schweiss ich lieber karren mit 0.7er.

  • @happyasahippo8597
    @happyasahippo8597 2 дня назад

    Das Teil mit Sand füllen und im Ofen auf Temperatur bringen. Der Sand hält das gesamte Teil dauerhaft auf Temperatur. Dann mit Elektrode schweißen. Mit Druckluftnadler Spannungen abbauen.

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      definiere mir mal bitte "auf Temperatur" bringen?! Danke . Lg Oli

    • @Neue-Werkstatt-BM
      @Neue-Werkstatt-BM 2 дня назад

      @@olid.3953 Ich denke, dass wir uns da irgendwo bei 400-500°C bewegen.

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      @@Neue-Werkstatt-BM Danke für deine Antwort! Gut in dem Bereich bringt erhöht man das Zeitfenster etwas , wird aber das ungleiche Spannungsverhältnis der Materialien nicht auffangen , es sei denn wir reden über Artgleichen Zusatz und ein Temperaturbereich von min. 600 C°. Lg Oli

    • @Neue-Werkstatt-BM
      @Neue-Werkstatt-BM 2 дня назад

      @@olid.3953 Das ist dann wie Hochofen im laufenden Betrieb reparieren😉.

    • @olid.3953
      @olid.3953 2 дня назад

      @@Neue-Werkstatt-BM Genau das würde Sinn machen, wie erwähnt beim Artgleichen fügen!

  • @KarlfriedGeigele
    @KarlfriedGeigele 15 часов назад

    Selbst wenn du die Reparatur schaffen würdest, bei so einer dünnen Wandung (abgetragen durch abrasives Medium) wird das nicht von Dauer sein!

  • @luckycyril4685
    @luckycyril4685 2 дня назад +2

    Gussteile Würde ich immer mitm schweissbrenner löten.

    • @oldmelodie1003
      @oldmelodie1003 2 дня назад +1

      Mache ich auch so. Auch alles aus alu wird bei mir gelötet.

    • @luckycyril4685
      @luckycyril4685 День назад

      @@oldmelodie1003 jup mit borax und messing zusatz

  • @X197ToPlay
    @X197ToPlay 4 часа назад

    mich würde guss hartlöten interessieren, geht das?

  • @matthiastilly5480
    @matthiastilly5480 День назад

    Wäre im Nachhinein ggf. CuSi3 Wig-Löten durch den geringeren Temperatureintrag eine Option gewesen? - Kein Klugschiss, nur eine ernstgemeinte Frage vom Amateur....

  • @SB-sx2hp
    @SB-sx2hp День назад

    Was kostet so ein Teil neu? Lohn der Aufriss dafür überhaupt?

  • @darkodragojevic9554
    @darkodragojevic9554 2 дня назад

    Kann man das nicht Kleben? Also 3mm Schicht drauf kleben und von innen auch?

  • @manfredmuller2925
    @manfredmuller2925 2 дня назад

    Viele können oder wollen so etwas nicht mehr schweißen. An Neuteilen ist oft mehr oder leichter verdient
    PS könnte man so etwas Cusi 3 löten?

  • @TheRinne001
    @TheRinne001 День назад

    Habe das hier mit nem Lüfter Gebläse. Das Ding sieht aus wie vom Mars. Und die Vestehen immer noch nicht das Neu Billiger gewesen Währe. Und ich mache mich auch nur zum Deppen weil ich gesagt habe das es ein Fass ohne Boden ist. Sicher es ist Dicht. ABER. Wie Lange ???. Gruß Ralf

  • @123steiner
    @123steiner 2 дня назад

    Auf dem anderen Schweißtechnikkanal wurde die ankühlende Schweißnaht mit Schlackehammer breit geklopft/"geschmiedet"

    • @igor_welder
      @igor_welder  2 дня назад

      Zu dünn jedes schlagen , hätte noch mehr Schäden verursacht

    • @igor_welder
      @igor_welder  2 дня назад

      Aber Evtl hätte es was gebracht

  • @tobiasabel385
    @tobiasabel385 День назад

    Wie sieht es aus wenn man da mit CuSi oder Messing drüber lötet statt es zu schweißen?
    Nimmt Guss das nicht an?

  • @SchrauberNiklas96
    @SchrauberNiklas96 17 часов назад

    Ich bin mir Safe sicher.. es gibt einen Weg!!

  • @tenemax7849
    @tenemax7849 2 дня назад +6

    Bleib seriös ohne solche clickbait titel zu machen

    • @alca-holics7991
      @alca-holics7991 2 дня назад +1

      Was war daran Clickbait? Hat doch alles gestimmt

    • @cz1729
      @cz1729 2 дня назад +1

      Der war noch nie seriös 😂 hat schon immer mit Halbwissen geglänzt, viel gelabert und hat sich sein Fachwissen selbst ausgedacht 😢 mittlerweile geht es vielleicht, aber fundiert ist anders.

  • @pojoist
    @pojoist 2 дня назад

    ich frage mich grade ob es nicht mit einem blech und cusi3 löten geklappt hätte. habe ich selbst noch nie gemacht aber bevor ich aufgebe wäre dies eine möglichkeit. glaube ich

  • @ultraquit
    @ultraquit 2 дня назад

    Kann man nicht einfach mit Sikaflex ein Stück blech von innen mit Poppnieten reinkleben ?? Nur Spass.
    Bearbeitet, vielleicht doch kein Spaß?!

  • @o2rescue185
    @o2rescue185 День назад

    Mit Guss Elektrode schweißen… geht schnell und hält…